5月5日凌晨,随着最后一台起重机重载试车成功,南通重工装备设备改造团队历经五天四夜连续奋战,圆满完成了南通川崎4A车间两台60+60桥式起重机电气控制系统整体升级改造任务。

此次改造聚焦核心控制系统迭代,全面淘汰服役超年限传统继电器控制模式,采用国际先进的PROFINET通讯网络。新系统搭载多点位监控模块,配备14.5英寸人机交互触摸屏,实现起重设备运行数据的实时采集与故障自诊断功能。项目团队同步完成动力电缆、控制电缆、限位开关、位置传感器及全车照明系统的更新,为设备注入”智慧芯”。
面对停产窗口期短、交叉作业多的挑战,自4月30日晚设备断电起,该公司技术部电气技术人员便飞速前往现场开展电气安装工作。
- 精准拆旧:8小时内完成旧系统所有电气元件的标记拆除
- 高效布线:预排线缆路径,节省施工时间
- 智慧调试:利用云端远程调试,缩短现场调试周期
- 创新突破:安全与效能双提升
此次改造对原机进行了升级,不仅在起升低速轴加装安全制动器,而且对两台机加装无线通讯模块,实现两台机并机联合抬吊的功能,提高了4A车间行车的使用效率以及安全系数。目前,两台”焕新”起重机已投入生产。

